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單機除塵(chén)器(qì)故障的主要原因及解決(jué)辦法
2020-04-03
1.除塵(chén)器布袋破(pò)損的主(zhǔ)要原因
我們經過對布袋(dài)取樣進行化驗,結果顯示除破損部位外其他(tā)部位(wèi)的透氣量、爆破強度(dù)、斷裂強度均在使用範圍內。同時發現除塵布袋破損部位幾乎全在距布袋口20~40cm處,而且是從內部磨損開始破損的。確定其主要原因應(yīng)該和反吹係統有關。一是反(fǎn)吹係統的噴嘴不正,造成反吹偏斜;另一方麵(miàn)是反吹(chuī)壓縮空氣壓力偏大。 解決措(cuò)施 (1)單機除塵器進行噴吹係統改造,改造費用(yòng)高、周期長,不能在正常的檢(jiǎn)修期間內完成。經過(guò)研究決定在布袋內增加護套,這種辦法簡(jiǎn)單易操作,費用比較低。在之前(qián)檢修時針對(duì)破損較多(duō)的倉(cāng)和有破損記錄的布(bù)袋安(ān)裝了普通白(bái)鐵皮製作的護套(tào)。 (2)反吹風壓縮空氣壓力控製(zhì)在0.25~0.35MPa之間,能夠把布袋上的灰清掉(diào)即可(kě),如(rú)壓力過高則(zé)影響布袋的使用壽命。可通過觀察除塵器進出口壓力差變化進行調整,使壓力差在控製要求範圍內(設(shè)計壓差<1700Pa)。 (3)調整噴(pēn)吹程序,把噴吹脈寬從150ms調整為250ms,以減小噴(pēn)吹的力度,減少布袋的磨損。 2.提升閥(fá)因壓縮空(kōng)氣不足跳停,主要有兩個原因(yīn) (1)儲氣罐與提升閥之(zhī)間的油(yóu)水分離(lí)器因壓縮(suō)空氣髒造成濾芯堵塞; (2)提升閥長時間運行後,密封件(jiàn)磨損,造成壓縮空氣泄露,致使供氣不足。 解決措施 (1)增加一套(tào)油水(shuǐ)分離器,一開一備。當發現濾芯髒時,可(kě)以更換另外(wài)一套(tào),對髒的(de)這一套進行清洗; (2)除及時更換(huàn)提升(shēng)閥密封件之外,還應采取以下措施:提(tí)升閥供氣壓力調節在0.25~0.5MPa之間,保證每(měi)個提升閥都能夠在規定的時間內動作,壓力不宜過高,否則容易使氣缸密封(fēng)件老化,當漏氣點增大時,可以適當(dāng)調(diào)高供氣壓力;保證油水分離器供油,供油速度不(bú)能太小,以免失油。另外,在提升氣缸的閥杆處加潤滑脂。 除塵器能負壓或正壓操作,其本體結構無任何改變,收塵效率達99.8%以上,淨化氣體含塵濃度<100mg/m3,本係列除塵器如用於寒冷地區或煙(yān)氣低於零點(diǎn)時需增設保(bǎo)溫加熱裝(zhuāng)置,殼體也要(yào)作相應變。除塵器由鏈傳(chuán)動裝(zhuāng)置(zhì)和(hé)切換脈動閥組成,采用高壓風機反吹清灰,不受氣源條件限製,利用阻力自動(dòng)控製反吹清灰節約能源延長除塵(chén)濾袋使用(yòng),嚴寒地區室內安裝(zhuāng)其它地區都能(néng)在室外安裝,可廣泛用於機械、鑄(zhù)造(zào)、礦山、冶煉(liàn)、建材、糧食化工等(děng)許多部門。 |